鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年05月18日
小功率開關電源傳導干擾的分析
引言
在便攜式充電器領域,雖然EMC濾波器能有效地解決小功率開關電源的傳導干擾問題,但是因產品結構僅只能容納小功率開關電源本身,同時公司也無法承受增添EMC濾波器所帶來的成本上的新增,所以要解決小功率開關電源的傳導干擾就只能從電源內部開始。因此尋求一些不采用EMC專用濾波器又能改善電源電磁兼容性能的措施有著重要的意義。
針對便攜式小功率開關電源領域中,由于受體積和成本壓力限制而無法新增電磁兼容專用濾波器,導致電源電磁兼容性較差的問題,首先分析了開關電源機理和傳導干擾信號的種類和來源;然后對“整流濾波電路設計、高頻變壓器和鉗位二極管選型、線路板布局”等方面問題進行了研究,得出了在不新增額外電路的情況下,將傳導干擾抑制在標準限值范圍的改進措施;最后對一5W的小功率開關電源產品進行整改,將其傳導干擾強度降低11dBuV并通過認證。研究結果表明,該措施對抑制小功率開關電源的傳導干擾信號是有效的。
1開關電源的傳導干擾分析
在國際電磁認證方面以及國家3C認證中,電源設備的傳導干擾是一個必測的指令程序。尤其是對小功率電源適配器的測試,由于功率較小,輻射干擾信號的強度較弱,不會超過標準限值,因此測試結果幾乎僅取決于傳導干擾幅值。
1.1小功率開關電源的通用機理分析
目前,小功率開關電源的基本原理按電路結構分為串并聯式和直流變換式,相關的框圖如圖1所示。
圖1開關電源原理框圖
市電經過一次整流濾波后變成直流電壓,送到開關逆變電路。逆變電路將直流變成幾百赫茲到幾千赫茲的高頻矩形波,高頻矩形波通過高頻變壓器耦合到二次線圈以得到小電壓交流電,此交流電經過二次整流濾波后輸出以驅動負載。同時,該輸出經過誤差放大電路采樣取得的輸出電壓值又回饋給脈沖控制電路。脈沖控制電路將回饋的電壓值與基準電壓值比對后得出一個脈沖占空比的相應改變動作。在開關動作過程中會出現很強的噪聲,它們通過電源線以共模或者差模方式向外傳導。此外,開關電源也是一個敏感的器件,因此由電網侵入的外部噪聲傳遞到內部電子電路過程中也會出現干擾。所以在設計一款開關電源之初就應該考慮到電磁干擾。
1.2傳導干擾信號分析
傳導干擾信號重要分為:差模信號和共模信號。
差模傳導干擾信號是由開關電源和交流輸入之間的環流所造成的。這意味著差模電流將經過電源進線流入開關電源,經過中線流出開關電源進入電網。在開關電源中,大部分的差模傳導干擾是由功率晶體管集電極電流波形的基波和諧波造成的。
共模傳導干擾信號是由共模電流造成的。共模電流,即同時在相線和中線上流動的相位相同、幅度相等的電流,其并不在交流電源中流通,也不在電源輸入之間形成環流。共模傳導一般起始于開關芯片或功率管的外殼,經過其與地的寄生電容耦合,再由高頻導納和輸入電源線返回。
2抑制傳導干擾措施
本研究先對影響電源傳導干擾的重要電路進行分析,再提出針對整流電路設計、高頻變壓器選擇、鉗位二極管選擇以及線路板布局等方面問題的改進措施。
2.1整流電路濾波器
在開關電源中,工頻交流電流經過整流橋后,不再是單一頻率點的交流電流,而是單向的脈動直流電流,其波形如圖2所示,利用傅里葉變換可得:
式中Im——峰值電流。
從上式可以看出,I除了一直流分量之外,還包含一系列的高頻諧波的交流分量(如圖2所示波形)。這樣不但影響了電源線上的電流,并使電流發生畸變,同時也出現射頻干擾。
缺少一次整流濾波電路的測試結果如圖3所示,從圖3可以看出,這個超標的頻率點不是單一的而是覆蓋了整個頻段。為了濾除這些干擾,將電流的畸變減小到最小,就要在整流過后新增一級濾波電路。
其中以LC—Ⅱ型濾波電路在小功率電源中最為常用。
該濾波電路既可以抑制干擾信號的共模成分,也可以抑制干擾信號的差模成分。
2.2高頻變壓器的選擇
一個小功率開關電源最關鍵的部件就是高頻變壓器。它在完成電平變換、電氣隔離的同時,由于本身的電感結構,會帶來大量的高次諧波。它的漏感也是形成尖峰干擾的重要原因。脈沖寬度調制開關電源的工作頻率通常為20kHz~400kHz。這樣就可以將激勵源看成周期性的信號,又由于磁芯的非線性特性及磁芯飽和,諧波將出現在磁場和電流中。這些諧波會極大地增強電磁干擾。抑制其電磁干擾(EMI)干擾的重要措施有:①可以選擇形狀偏長的變壓器磁芯,盡量減少所有繞組的線包層數,從而減小變壓器的漏感和繞組本身的分布電容;②將變壓器的初級繞組繞在最里層,以便獲得最短的每匝線包導線長度,減小初級繞組的分布電容;③功率管的漏級連接初級繞組起始部分,減小開關電源高頻變壓器電磁噪聲發射。
2.3鉗位電路上二極管的選擇
在小功率開關電源產品的設計中,對高頻變壓器原邊繞組一般要在并聯的鉗位回路里面串聯一個快恢復的二極管來保證對原邊繞組的充電和放電。同時,該二極管還可以起到抑制三極管或者功率開關管開關過程中出現的電壓尖峰,從而抑制了電壓尖峰引起電流急劇變化而出現的射頻干擾的用途。在為該鉗位二極管選型時重要根據可能出現的暫態過電壓極性來選用單向極性管或雙向極性管。同時,管子的最大鉗位電壓應低于被保護功率管的耐受水平,而管子的功率通常由抑制暫態過電壓時可能吸收的最大功率決定。
2.4線路板布局
在小功率開關電源中,由于結構的不相同,線路板的外形也是各不相同;同時體積較小,器件選型時對參數的要求較為苛刻。所以對整體的布局要求盡可能地按照電路原理中電流的流向來安排,并使同類元器件的方向盡量保持一致。這樣的布局不但有利于電流或信號的流通,同時也便于在生產過程中檢查、調試以及檢修。而針對變壓器體積小,引腳與引腳之間空隙不大,初級和次級的距離較小,在線路板空間允許的情況下,將初級和次級之間的線路板挖空。這樣比直接線路板連接會新增爬電距離2~3倍。
2.5地線回路設計
在小功率開關電源中,功率管的導通和截止瞬間,電壓和電流變化尤其劇烈,以至于出現了嚴重干擾信號。但產品一般不新增屏蔽器件,甚至有些產品的功率管都不加散熱片,其出現的熱量通過線路板直接散發,其出現的干擾信號幅度明顯新增,因此更要合理處理好地線回路的設計。合理的地線回路重要是通過對電流流向的分析來選擇,依據有:①地線中的電流是否通過了與此電流無關的其他電路或導線;②有沒有其他器件或電路中的電流流入了該電路的地線。同時,因小功率的電源功率較小,一般考慮以單點接地為重要設計思路。
3應用案例分析
一鎳氫電池充電器產品,額定功率5W.在其出廠前,用實驗室設備(人工電源網絡為pMML2??16A,EMI接收機為pMM9010)對其進行預測試,采用的測試標準為GB55014,,其結果如圖4所示。
圖4預測試結果
從圖4中可以看出在2MHz頻率點附近最大超出為5dBuV.為保證能夠順利通過認證機構的實驗室測試,一般要求預測試結果比標準限制低2dBuV,希望盡量能夠比標準限值低6dBuV.所以從圖4可知該產品的預測試結果并不理想。初步分析測試圖,可能性最大的原因是開關管工作時出現的干擾把2MHz頻率點附近的噪聲電平底部懸空,從而把傳導干擾的電平抬高。而在傳導發射測試中,1MHz~2MHz的頻率信號干擾是由共模電流出現的占重要分量[10].所以初步定性為電流回路對參考地形成的干擾信號。為了能夠一次性解決問題以達到標準限值要求,把可能出現問題的地方都加以改進,本研究提出了解決方法:①按照上述措施對線路板進行重新布局,原始布局如圖5(a)所示,圖中布局雖然按照主電流流向排布,但缺乏考慮各個子路之間的相互關系。重新布局如圖5(b)所示,在無法改變pCB板的結構下,盡可能地將器件排列整齊,方向一致,同時增大開關管與變壓器之間距離。②變壓器初級新增并聯旁路濾波電容,并聯電容值為1000pF/1kV,用來降低干擾信號對共模電流回路出現的影響。
圖5線路板布局比較
圖6初步整改測試結果
從圖6測試的結果分析可知,在2MHz附近干擾信號幅值相對原先的最大降幅為5dBuV,但是在0.8MHz~1MHz頻率領域干擾幅度有所新增,峰值較為靠近標準限值。雖然預測試的結果已經低于標準限值,但是為了能一次性通過認證就必須留出余量。再次改進具體措施為:①在整流后的LC-Ⅱ型濾波器的電感上并聯2.2k電阻,用以防止濾波電感的磁飽和現象,同時也相當于新增了一條濾波旁路;②將鉗位二級管由1N5819換成1N4007,利用二極管自身的壓降變大和恢復速度變慢來抑制開關管尖峰引起的電流變化。
最后測試結果如圖7(a)所示。
圖7預測試與檢測機構測試結果比較圖
從預測試的結果圖7(a)中可以明顯地看出干擾信號幅值都比標準限值都要低6dBuV以上,這樣基本能確保一次性通過認證機構專用實驗室的檢測。由寧波進出口檢驗檢疫局EMC實驗室供應的測試結果如圖7(b)所示。該結果表明產品已經順利通過測試。
整改過程一般是在產品設計后進行的,而類似的小功率開關電源產品的設計最好是在產品設計之初就可將電磁兼容問題(重要包括元件選型以及線路板布局和地線回路設計)考慮進去。這樣不但縮短產品開發時間,也能有效確保通過認證測試。
4結束語
研究結果表明,該研究結果對小功率開關電源設計及傳導干擾信號抑制上有一定的指導用途,在實際產品設計上有一定的實際意義。










